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银杉蓄电池火力发电机组深度调峰研究

发布时间:2026-05-19 19:45:13 点击:

摘要:遭到负荷功率需求低、外送才能弱、电网调节才能有限等要素影响,可再生能源发电的弃风、弃光现象严峻。为了进步新能源的消纳才能,应对负荷呈现的峰谷差,火电机组深度调峰势在必。

关键词:火力发电机组;深度调峰;应用

前语

跟着国内大型火电机组日趋增多,电网负荷日益饱和,电网的容量和峰谷比不断增大,迫切要求大型火电机组参加电网调峰运转。

1影响机组深度调峰的首要要素

火力发电机组在深度调峰时的最低负荷往往取决于锅炉最低稳燃负荷。而锅炉最低稳燃负荷又受多种要素影响制约。

1.1制粉体系的影响

锅炉安全安稳运转与制粉体系的正常运转息息相关,低负荷时,制粉体系对机组的影响更大。在制粉体系中,当煤质改变、设备缺陷、煤质严峻偏离规划值时,会导致制粉体系的磨损、振荡、焚烧安稳性变差,设备毛病或出力受限、受热面积灰、结渣、磨损乃至救活事情的产生。在低负荷时简单呈现水煤比改变,主再热汽温大幅波动、水冷壁乃至呈现超温。

1.2低负荷下焚烧的安稳性影响

深度调峰的首要矛盾是低负荷时能坚持安稳焚烧,保证锅炉安全安稳运转。当锅炉在低负荷运转时,因为送入炉内的燃料量削减,一次风和二次风随之削减,热风温度下降。炉内的含氧量相对较多,加上汽化潜热添加,炉内的热负荷和炉膛温度较低,焚烧安稳性随负荷下降变差,简单引起救活。因而,低负荷一般选用稳燃办法来安稳焚烧。普安电厂炉型选用W火焰炉,在机组负荷300MW下焚烧安稳,不需选用投油稳燃的方法。

1.3热负荷散布不均匀对受热面的影响

机组深度调峰,长期处于低负荷,锅炉火焰在炉内充溢程度较差,导致炉膛热负荷散布不均匀。水冷壁等受热面呈现汽水流量分配不均,热误差过大,或许呈现水循环阻滞等现象。锅炉水动力特性差,炉内空气动力场散布不均匀,水冷壁冷却作用差,乃至超温爆管。

1.4汽轮机末级叶片的安全性影响

机组在低负荷运转时,尤其刚从高负荷降至低负荷时,热负荷丢失快,再热汽温最低达540℃,恢复至规划580℃需求较长期。加上低负荷汽轮机蒸汽流量较低,汽轮机最终几级叶片蒸汽湿度添加,构成汽轮机轴向推力增大,乃至末级叶片断裂损坏。长期低负荷运转还构成蒸汽做功才能下降,汽轮机汽耗添加,热力循环下降。

1.5低温腐蚀影响

在低负荷时,烟气自身温度较低,且空预器烟气通道截面小阻力大,极易产生堵灰、结渣。当空预器积灰结渣加剧时,腐蚀和积灰的速度必定加速,传热削弱,受热面壁温下降。一旦空预器受腐蚀泄漏产生漏风,使烟温进一步下降,加速了腐蚀和堵灰进程,构成恶性循环。严峻时构成烟气通道阻塞、引风机阻力增大、锅炉正压焚烧、下降锅炉出力乃至被逼停炉的事端。

2深度调峰期间问题剖析及对应战略

在深度调峰进程中,因机组负荷降至264~284MW之间,机组负荷很低,在降负荷及负荷安稳期间衍生出多个问题,这些问题不解决将严峻威胁机组安全安稳运转。

2.1机组深度调峰期间首要问题

(1)机组深度调峰期间给水流量偏低,因锅炉炉膛宽度较大,管制较多,质量分配不均,水冷壁壁温局部偏高。(2)机组深度调峰期间,为保证煤粉浓度,仅保持3套制粉体系运转,锅炉焚烧极不安稳,个别磨煤机火检闪烁。(3)因在深度调峰进程中需求按照调度要求时刻降负荷,在降负荷进程中因机组负荷下降速度较快,加之机组负荷低,主蒸汽温度、再热蒸汽温度扰动较大,两侧主蒸汽温度存在较大的误差。(4)现在普安电厂未进行脱硝深度调峰改造,在深度降负荷进程中,跟着负荷的下降脱硝入口烟温随之下降,催化剂反响效率下降,加之在低负荷状况下脱硝入口NOX偏高,构成喷氨量增大,该厂为水解尿素制氨,当喷氨量增大时,氨气空气混合物温度下降,因氨气空气混合物含有水蒸气,当凝聚的水蒸气与稀释风中的尘埃混合时,导致脱硝体系喷氨格栅阻塞严峻。(5)在深度调峰期间保证机组的安全安稳运转至关重要,但在保证机组安全的一起仍需求尽量坚持机组经济运转,这是机组运转的更高要求。以上问题不解决将严峻影响深度调峰期间机组的安全安稳经济运转。因普安电厂2台66万机组为新投产机组,深度调峰无现有经历可循,通过不断探索,针对以上问题,要点剖析,不断积累经历,逐一找到了解决方案。

2.2水冷壁壁温剖析

深度调峰期间根本选用ABE制粉体系,火焰中心相对会集,靠近炉膛中部热负荷会集,构成该区域水冷壁显着偏高(最高520℃左右),前墙及后墙同一面墙管子最高壁温与最低壁温之间温差较大,但相邻管子之间壁温误差并不大,水冷壁壁温呈现显着中心高两头低的状况。因水冷壁中心壁温较高,热应力较大,应利用停机时机检查水冷壁受热面状况特别是中心部分管制。

2.3低负荷稳燃状况

在深度调峰进程中锅炉整体焚烧较为平稳,炉膛负压晃动起伏较小,但因机组负荷偏低,运转磨煤机个别火检晃动。原因剖析如下:

(1)机组负荷偏低,为保证必要的煤粉浓度,仅保持3套制粉体系运转,锅炉热负荷偏低,导致煤粉焚烧作用变差,火检晃动。因炉膛选用W火焰前后对冲焚烧方法,磨煤机安置4个出口粉管,各粉管煤粉浓度偏低,加之各粉管可调缩孔长期运转,煤粉分配的均匀性较差,导致磨煤机个别火检晃动。

(2)因磨煤机火检开关量由两部分组成即火检强度及火检频率。当火检探头实测火检强度大于火检强度设置门槛值、实测火检频率大于火检频率设置门槛值时才判别有火。普安电厂1号机组、2号机组磨煤机火检判别有火的门槛值设置较高,导致无法生成火检开关量。针对以上原因,普安电厂通过以下运转调整,解决了深度调峰锅炉稳燃问题。(1)在机组300MW负荷时保存4套制粉体系运转,避免在持续降负荷进程中因制粉体系运转套数过多构成各台磨煤机煤粉浓度过低影响火检。在向264MW降负荷进程中,恰当下降变负荷速率,避免煤量过调。(2)各运转磨煤机保持较高的磨煤机出口温度,凉风调门温度设定135℃。依据给煤量恰当下降一次风量,进步煤粉浓度;调整磨煤机旋转分离器转速至10°-20°,恰当下降煤粉细度。(3)机组负荷下降进程中,依据各台制粉体系出力及时停运相应制粉体系,负荷降至300MW时,优先坚持ABE或BEF制粉体系运转,使火焰会集。(4)环境温度较低时,恰当开大送风机热风再循环,进步二次风温,强化锅炉焚烧。通过调整今后锅炉焚烧状况得到显着改观,各磨煤机火检在深度调峰期间较为安稳,整个炉膛焚烧状况良好,火焰电视呈明亮状况。

结束语

机组深度调峰一起带来机组各项经济指标下降,低负荷焚烧工况差,调整难度大,送、引风机工况扰动时易抢风等影响。可见,跟着调峰深度的添加,机组安全性大大下降。如何在电网调峰进程中保证机组长周期安全安稳运转,仍有较大的讨论和进步空间。